滨农人

文化,在细节里流淌 智慧,在创造中生成——责任篇

合一车间:小节约 积少成多大贡献

 

 

    为提升产品质量,降低酰胺类产品的机械杂质悬浮率,车间对所有原药包装桶进行彻底清洗,洗净桶内的杂质沉淀,同时为避免混料,达到良好的现场管理效果,对每个包装桶进行严格的标识。在往桶壁上喷绘产品标识时,以普通油漆代替自喷漆,有效地降低了制作成本:一罐自喷漆价值6元,可喷两侧带有鈥滜0防嘣┾澆繁晔兜脑┌巴霸10个,制作成本0.6元/桶。在班长韩金喜的带领下,积极想办法,厉行节约付诸行动,改变以往采用自喷漆的办法,利用小滚刷沾漆刷版,字迹漆渍饱满,外形美观,比使用自喷漆更胜一筹。17kg重的普通油漆价值170元,仅用了5kg,就完成了车间标识包装桶1500个的任务,制做成本平均0.03元/桶,可节约自喷漆100余罐。

 

动力车间:鈥5S鈥澩平擅不恍卵

 

    以往公司的废旧物资东堆西放,摆放凌乱,不仅影响现场管理而且处理较困难,一些再利用的物资无法得到充分利用,一片狼藉不堪的景象与公司推行的鈥5S鈥澒芾砀窀癫蝗搿
    动力车间在公司鈥5S鈥澒芾硭枷氲闹傅枷拢遄芏保戎贫ǔ鲎芴逭姆桨福肿榉秩税床烤桶嗟刂鹣盥涫怠3导涑榈魅嗽奔刑粞⊥娓竦姆暇晒懿模影嗉拥阒谱鞒鎏饰Ю福桓菸镒手掷嗖煌掷啻娣牛勺ㄈ斯芾聿沧傲诵涯康奈锲繁晔杜啤Mü导涑沟椎恼碚伲衷诜暇晌镒拾诜诺镁挥行颍慌删擅不恍卵盏木跋蟆

 

中五车间:员工发现喷码错误 及时消除质量隐患

 

    2010年10月21日,中五车间在生产出口100ml80%DDV产品时,员工王素君、王会芹发现瓶盖喷码有鈥09年、10年鈥澆煌晔叮⒓幢ǜ娉导淞斓肌>耸担┯ι坦┯Φ29箱共100200个DDV氟化瓶盖中有5箱存在批次喷码混装。中五车间采取人工清除错误喷码,再自行喷码的方法,确保生产计划顺利地进行,并成功避免了一场质量隐患。

 

    Baidu
    sogou