滨农人

中四车间:强化基础管理,提升核心竞争力

       12月10日,在周六培训例会上,中四车间主任周立东就车间管理与大家分享了产品质量不断提升、节能减排等管理经验。
       中四车间始建于2008年10月,2009年7月正式投产,主要生产氟磺胺草醚原药和25%氟磺胺草醚水剂。氟磺胺草醚是一种二苯醚类用于大豆田、果树、橡胶种植园等防除阔叶杂草的选择性高效除草剂。该品种具有杀草谱广、除草效果好、对大豆安全、对环境及后茬作物安全等优点。投产两年来,不断改进工艺,强化基础管理,在产品产量、成本等方面取得了较大的进步。氟磺胺草醚月产量由最初的24吨提升到现在的53吨,涨幅一倍之多;月平均含量由89.6%提升到95.6%,水剂颜色逐渐变为黄色透明,能够满足客户基本需求。
       第一,加强人员管理,建设骨干团队。
       中四车间组建之初,员工大都是从各个车间调拨来的,缺少骨干员工,当初被戏称为鈥湴斯潯N四芄痪】旖⑵鹨恢Ч歉啥游椋苤魅尉龆ㄖ鸩教蕴云笠岛统导洳还恢页系脑惫ぃ榷芄惶な蹈墒碌脑惫ぃ嘌徒逃枰嵘脑惫ぁ6匀绾闻嘌惫ぃ苤魅谓⒘艘惶鬃约旱母侔旆ǎ汗鄄煨形-发现差异-与员工对话-说明重要性-提出改善意见-示范演练-陪同作业-追踪辅导。按照这个方式,促使员工不断转变工作态度,提升操作技能。同时,还从产量、现场、设备多角度对员工进行量化考核,全面强化职工工作能力。
       第二,细化分工,严格设备保养。
       中四在生产方面有一项劣势,就是生产过程中硝酸、硫酸、盐酸、醋酸、磷酸样样都有,这些酸性物质对生产设备腐蚀非常严重。部分原料中含有氟,对搪瓷也有一定的腐蚀性。为保证设备正常运转,周主任把设备分工到人,细化检查标准,杜绝跑冒滴漏,减少物料对设备的腐蚀,从而有效延长了设备的使用寿命,保证了现场的干净整洁和设备的产能发挥。
       第三,严控生产过程,降低成本。
       经过一年多的努力,产品成本由原来的近十万元/吨降到现在的七万元/吨左右。主要得益于以下几个方方面:一是多方借力,大胆尝试,不断摸索生产条件,改进工艺;二是严格控制原材料计量,确保投料比例准确;三是树立节约意识,采取多种措施回收利用。这样不但降低原材料消耗,还大大提高了产品质量。
       第四,分类处理,综合利用,减少污水排放。
       中四车间的污水排放一直是公司的难点,车间通过多措并举,对于产生的污水进行清浊分流,分类排放,能够使用的加大回收力度,进行二次使用;同时不断改进工艺水平,减少污水的排放量。根据统计,现在污水排放量降至25.2吨,仅为去年的三分之一。
       第五,强化现场管理,杜绝脏、乱、差。
       现在走进中四车间,与初建车间时有很大不同,一改脏乱差的现场,取而代之的是物品摆放井然有序,现场干净清洁。设备现场实行双包,责任到人。现场检查以自查自纠与车间检查督促相结合的方式,加强检查力度,无形中强化了员工的责任心。上半年开车期间实行现场及隐患自查自纠制度,取得了较好效果。
       现场隐患的自查自纠采取各班组内部以班组长为首,以班组为单位每班自发组织自查自纠活动形式,并具体记录在册,日日清、日日结,责任落实到人,考核落实到人。为了鼓励各班组自查自纠,车间规定,对于班组自查的问题不进行处罚,但对于隐瞒不报的加重处罚。通过这一举措,车间内部从以往的被动接受检查转变到现在的主动发现问题、主动解决问题,改变原来鈥湷导渲魅渭觳椋嘧檎拟澋谋欢置嫖湴嘧樽圆樽跃溃导涓俾涫导觳殁澋闹鞫置妫嬲鞫税嘧榈幕杂胫鞫裕纳屏顺导涞幕肪常档土烁骼嗍鹿实姆⑸嘎剩繁A酥贫戎葱械男Ч
       中四车间取得的成绩,不是几句话,也不是几个数字就能描述和概括的,他们不断进取的过程是不断探索、不断完善、持续改进的成长之路。在大家的共同努力下,中四车间历经两年从人员管理、设备保养、产品提升、技能减排等方面完成了一场华美蜕变。
 

    Baidu
    sogou